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ABB高压变频器水冷系统特殊故障的研究

时间:02-20 来源:互联网 点击:



  (3)小结
  水压不足故障属多发故障,一般是由于泄漏引起,应集中对弯头和接头处检查,通常较易处理。像本例中这样非常隐蔽的故障点,决不能靠不断补水来维持运行。因为漏水往往引起元件腐蚀、板卡损坏,引发二次故障,造成维修困难,所以必须早发现、早处理。
  3.2 水温过高
  (1)现象
  装置大检修后,变频器开车1h,因水温超过上限(55℃)停车。
  (2)分析
  检测冷却水温度传感器ts1阻值正常,查从控制板到di/o卡扁平电缆连接妥当,供给tt1的220v正常。排除检测回路故障可能。检查冷却水压力无异常,怀疑外循环冷却水温度过高,冷却效果不足。但经询问工艺人员,乙丙装置循环水温度与大修前一样。检查v22、v23阀开度正常,将阀开到最大。再次开车,检查温度控制器cr72正反向控制正常,cv1调节阀也在温度高时打开,但温度不降反升。判断为外部循环水流量不足。遗憾的是,安装时未留下外循环水管线流程资料,只能沿管线查找,经过一天的努力,一位有经验的化工终于在200m以外的地方找到了外循环水阀门。原来,在大修时,化工将该阀误关了几圈。造成外循环水流量不足,使变频停车。
  (3)小结
  本故障的特殊性在于故障部位出人意料。这就再次提醒我们,在维修中,一定要真正掌握水冷系统流程,不留死角,才能及时、准确地解决问题。
  3.3 变频器频繁超压停车
  (1)现象
  压力随温度变化异常波动。当水温26℃时,压力为52psi;当升到32.8℃时,压力为80psi。温度再升高,就因压力超限停车。
 (2)分析
  首先对压力系统检测,证明压力表指示正常,压力检测回路无误。在室温下,变频器不工作,只在水泵运行时,系统压力在4.25bar左右,压力正常。故障一时查不清楚,而当时生产不允许长时间停车,决定采取临时措施开车,即将控制调节阀的温控器cr72温度范围缩小。温控器采用带有中性区的温度调节如图3所示,输出out1作为反向(关阀)操作,并在测量值低于设定值set1-p03/2-p01时有效,输出保持有效直到测量值返回到set1-p03/2时为止;输出out2作为正向(开阀)操作,并在测量值高于设定值set1+p03/2+p02时有效;输出保持有效直到测量值返回到set1+p03/2时为止。主要参数表修改如附表所示,使温度调节范围缩小。
  在停车检修期间,重点对ev1膨胀瓶的进行检查,发现其底部有一气嘴,因无相关资料,从流程图猜测,其内应半气半液,中间用膜片分隔,以平衡水系统压力。果然,发现其底部确有一个气嘴。轻轻顶起气嘴单向阀,无气流出,证明气室内无基本压力。找来一个车用打气泵(带压力表),向瓶内补气到1bar,保压20min,证明膜片无泄漏。回装,经过补液和放气,系统压力不再随温度波动,将温控器调回初始设定,开车一切正常。可见,正常情况下,膜片因受气压作用,产生一定变形,以补偿水随温度升高膨胀的体积,而当基本压力消失后,膜片被顶到头,水再膨胀,压力迅速上升,造成系统超压。



  (3)小结
  本故障非常有代表性,在运行多年的变频器水冷单元都会出现。在日常的维护和点检中,一定注意定期向ev1膨胀瓶中补充基本压力。
4 结束语
  实践证明,处理高压变频器水冷系统故障之前,必须全面理解工艺流程,通晓所有图纸,才能迅速找到原因,避免浪费时间。定期的维护与保养也非常重要,如压力检测、更换离子交换器化合物、更换机械过滤器、清扫灰尘等。对系统的维护要十分小心,对水冷系统的任何疏忽,都可能会造成无法弥补的损失。

来源:工控网

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