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Profibus-DP现场总线在灌装机中的应用

时间:03-10 来源:互联网 点击:

后由操作器下载即可工作了。

  采用profibus总线直接连接现场智能设备,可以减少大量接线点,减少了由于接线不牢或接线不规范引起的故障。

  4 装瓶线总线控制系统

  本设备在高速生产的过程中三部分间的同步动作以及对注入阀及封盖的准确控制是至关重要的,在传统的控制方式中对于同步动作的控制是采用由一台大的主电机带动传动轴,通过齿轮传动来实现各部分的同步动作,采用这种方式对于生产速度的提高是一个很大的限制,而且在生产中如果其中一部分发生机械走位现象要想调整将会耗费很大精力的。采用总线方式后,选用伺服电机对各部分进行控制,由灌注伺服控制器产生稳定的1:1的机器脉冲信号和1:10的细脉冲信号进行同步控制,伺服控制器经总线进行信号交换,可得到高精度的同步控制效果,即使发生不同步现象只需独立调整走位部分即可。

  由于设备的灌注部分是高速旋转的,现场同主柜间的线路在传统方式中是通过滑环连接,所以要实现太多线路的连接是不可能的,所以对灌注阀的控制只能是采用机械式的。灌注阀打开后向瓶中注入产品,注入的产品量由压力控制,是不可调整的,如果生产中其中一个阀发生故障如漏气或灌注量不稳时就会引起整台机的灌注阀压力不稳出现故障,就必须要停机处理。同时用以灌注阀及卡盖阀控制信号是通过接近开关检测凸轮产生的1:1的机器脉冲信号,这个信号要从现场经过渡电箱传回到主柜的plc进行程序控制,输出信号再由主电柜返回到现场进行阀的控制。在应用过程中由于受现场环境影响,脉冲发生装置的机械定位以及电眼的不稳定等因素导致控制故障率高,经常会影响生产。

  采用灌注计算机控制后现场所有线路只需返回到现场灌注计算机的i/o模块,程序控制所需信号由profibus总线传输,在每一个灌注阀上都安装独立的电磁阀和流量计,不但可以实现高速运动中对每个阀的单独控制,还可提高控制精度达到原脉冲信号的1/10。在生产中如个别阀出现问题,可实现单独关闭故障阀继续生产,不会造成太大的影响。在产品灌注量方面由于采用独立的流量计计算控制,如个别阀出现灌注量不稳等现象时还可分别进行调整,使每一个阀的灌注精度都能达到相当高的要求,既达到了控制目的又节省了很多线路。

  采用profibus总线技术后设备在安装方面也变得十分简单,机械定好位后只需简单的总线连接和现场的一些线路连接,极大地减少了安装工作量和缩短了安装时间。

  5 结束语

  目前,现场总线已成为自动化技术发展的原动力,现场总线技术融合plc、dcs技术构成的全集成自动化系统以及信息网络技术将形成二十一世纪自动化技术发展的主流。

  profibus作为国际现场总线标准之一,在工业自动化、传动、化工等领域占据主导地位。除具有现场总线的普遍特点外,profibus还有其独特的优点:

  (1)总线传输速度高,最高可达12mbps;

  (2) 采用主从轮询方式,具有确定的传输响应时间,可应用于对时间要求苛刻的复杂控制系统中;

  (3) profibus满足了从现场层到工厂管理层对网络的要求,应用面广、产品多样。尤其在传动行业,几乎所有著名厂家的产品都支持profibus;

  (4) 多种行规保证了不同厂家产品之间的通用性。

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