烟气调制系统的加入对脱硫系统的影响及解决方法
晶性能。硫酸镁会影响石膏的纯度,同时也需要更多的冲洗水。
5.5 原因和讨论:造成本次石膏品质长期很差的原因是SO3随烟气源源不断的进入脱硫系统,直接与脱硫系统中的Mg2 (Mg2 主要来源为原料石灰石和工艺水)反应生成MgSO4?nH2O结晶,此结晶直接对CaSO4?2H2O结晶产生影响,抑制其结晶的生成。
从化学反应的角度和实际运行调整的过程来分析,过量的SO3和过量的Mg2 生成大量的MgSO4?nH2O结晶,对系统的影响是致命的,一旦大量的MgSO4?nH2O结晶生成,石膏品质瞬间发生变化。试验过程中我们试着将事故浆液箱的浆液(Mg2 2000mg/L左右)返至#1吸收塔,瞬间石膏脱不干,由此可以验证Mg2 1500mg/L为系统的零界点,一旦系统内Mg2 》1500mg/L,石膏就会脱不干。
从化学反应来讲,运行正常后我们对于SO3一块未作定量要求,只是把系统内Mg2 维持在了1500mg/L左右,即SO3持续过量而Mg2 定量维持在1500mg/L左右,故生成的MgSO4?4H2O结晶的量是一定的,且降到了最低,不会明显影响主反应CaSO4?2H2O结晶的生成。
6.后期运行存在的问题及建议
6.1外排场地必须考虑
从目前#1脱硫系统的运行情况来看Mg2 维持在1500mg/L左右,滤饼裂缝依然存在不过明显减少,皮带机真空度能维持在-45KPa左右,石膏脱水正常,但一旦事故浆液箱浆液返塔石膏立即脱不干,这就是说目前的运行状况Mg2 必须维持在1500mg/L左右。但对整个脱硫系统来讲维持如此低的Mg2 量,必须产生大量的外排浆液和废水,且事故浆液箱的浆液不能返塔在系统内消化,一旦石膏出现问题(Mg2 ≥1500mg/L)必须大量外排浆液来处理此问题,外排场地必须考虑。
6.2慎重选择补充水源
在整个脱硫系统中Mg2 的来源主要为石灰石和水,经化验工业废水的Mg2 含量为100mg/L左右,工艺水Mg2 含量为50mg/L左右,所以从目前系统运行情况来看工业废水应该少用或者不用。
6.3需重新核定Mg2 和SO3最大含量
从目前的情况来看我们只对脱硫系统内的Mg2 进行了定量,而未对SO3做定量试验,由于局限于化验设备和化验手段,仅仅是从运行现象上分析认识,来把握两者的关系,最终还需要从化学反应平衡角度做进一步实验,掌握准确的数据,才能全面认识石膏含水量大的机理。
注:本文仅是运行经验的总结,因受技术条件限制,只是从脱硫表面现象上进行总结分析,其中反应因素的内在机理还需要进一步用科学手段验证。
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