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变频器在瑞平煤电2×150MW机组给水泵上的应用

时间:12-20 来源:互联网 点击:
一、项目概况

河南汝州市瑞平煤电有限公司成立于2004年6月,注册资本金10亿元,是由中国平煤神马集团和河南天瑞集团按照6∶4的比例共同出资建设的合资企业,电厂位于汝州市汝河南岸汝南工业区,于2007年投产运营,属国家发改委批准的热电联产机组,经营范围为发电和供热,项目建设规模为300MW,现有两台150MW超高压供热汽轮机发电机组和两台每小时480吨超高压、再热、循环流化床锅炉,固定资产12亿元。


图1:厂区概貌

二、给水泵系统

每台锅炉给水系统配套两台3800kW锅炉给水泵,共计4台,单台给水泵流量593m3/h,扬程1770m,采用一用一备的运行方案,单台给水泵即能满足锅炉满负荷运行,给水泵系统由电动机、液力偶合器、给水泵本体组成(见图)。其工艺流程是除氧器的水通过给水泵增压后,经过高压加热器送至锅炉汽包(图3黑色尖头方向),锅炉通过燃烧发热将水变成高温高压的蒸汽,推动汽轮机做功,实现锅炉蒸汽系统和给水系统的汽水平衡。


图2:给水泵组成


图3:现场给水系统图

为保证整个锅炉系统的稳定运行,改造前机组通过调节给水泵液偶输出转速的方式改变给水流量,保持汽包的液位稳定。由于给水泵转速较高,液力偶合器主要由两部分组成,一是增速齿轮,这一部分的作用是把电动机的额定转速,升高至满足给水泵额定工况的运行转速;二是泵轮、涡轮、勺管、和循环油系统,其作用是通过勺管调节循环油,改变偶合器内的充油量,从而调节涡轮转速,实现输出转速的调速。机组正常运行时,就采用单台给水泵供水运行方式,另外一台泵处于备用状态,两台给水泵之间只需按规程进行定期倒泵操作。

三、可行性分析

3.1存在的问题

瑞平电厂在采用液力偶合器调速时,虽然能满足锅炉供水调节的功能,但是发现存在以下问题:

(1)给水泵采用液偶传动调速运行,传动损失大、系统效率低,造成大量能源浪费。
(2)调速范围有限为50~95%,转速不稳定,高速段减小了设备的出力能力,低速段影响节能效益的发挥;
(3)调速精度低,线性度差,响应慢,不大适应自动控制要求;
(4)液偶调速器采用高压传动油工作,在机械能传递过程中产生大量热量损失。
(5)电机虽然可以不带载启动,但仍然有5倍左右的冲击电流,影响电网稳定;
(6)由于存在较为复杂的油系统,液偶维护量较大,单台4000KW的液力偶合器平均每年的维护费用就近20W,严重浪费人力及影响生产。同时由于液力偶合器启动时仍具有的较大冲击电流,会对电厂的系统稳定造成影响,瑞平电厂技术人员寻找适合的替代方案,经多方对比发现,利用高压变频器替换目前给水泵液偶调速控制,具有完美的解决方案。同液偶调速方案相对比,高压变频器调速系统具有以下优势:
(7)调速范围宽0-140%,调速精度高,响应速度快
(8)效率高(大于96%),且在20%负荷以上时均稳定在96%
(9)可实现真正的软启动,对电动机和电网无冲击,可降低给水泵及电动机的故障率,减少维修费用
(10)输入功率因数高可达0.95以上,只吸收很少的无功
(11)易维护;改造、调试周期短;故障时可切换工频运转,适用于不允许停机的场合。

3.2 具有的优势

在确定采用高压变频器进行改造后,瑞平电厂开始对国内高压变频器主要生产厂家进行考察和筛选,利德华福公司的高压变频调速系统,对比其它产品具有如下优势:

(1)采用单元串联多电平拓扑结构,输入输出谐波含量小,功率因数高,结构可靠。
(2)应用无速度传感器的矢量控制技术,控制精度高,响应速度快。
(3)产品应用近10000套为国内最多,充分经过市场检验,产品成熟可靠,故障率低。
(4)电厂应用业绩最多,在3000套以上,熟悉电厂工艺工况,对实施方案的设计有丰富经验,保证系统的可靠性。并且在给水泵的改造上有成功经验,例如300MW机组的大唐耒阳电厂、包头东华热电用户曾经前去考察。
(5)6kV/4000kW产品额定电流将达到450A以上,将遇到很多设计难点,而利德华福公司有丰富的大功率变频器的设计经验,已投运的设备最大达18000KW,5000KW功率以上的投运设备有100余套。
(6)依托于全球500强企业、电气巨头施耐德公司的先进的管理理念和质量控制体系,产品的质量及可靠性大幅提升;利用集团优势,柜内主要低压元器件均采用施耐德产品。

给水泵作为锅炉最为关键的负载,其可靠运行肯定是第一位的,所以产品的可靠性也是改造时首要考虑的对象。经过多方对比和综合考虑,瑞平电厂最终选定北京利德华福电气技术有限公司的HARSVERT-VA06/490产品对4台给水泵进行改造。

四、实施方案

以下两种方案均为可行的给水泵改造方案:

方案一:将液力偶合器保留不变,勺管开度至最大输出,只承载传动和增速作用。变频器通过电气特性控制电动机转速实现给水泵的流量调节。由于没有拆除液力偶合器,对液力偶合器的维护同样存在;同时由于液力偶合器本身的效率问题,仍存在一定的节能率下降。

方案二:拆除液力偶合器,更换为增速齿轮箱实现刚性传递联接;解决系统机械力矩传递中的效率损失问题。此种方法前期施工周期较长,同时投入相对会增加。但系统效率提高,很快就能收回增加的投资。

结合现场情况,我公司初步设计的方案为拆除液力偶合器,在电机和水泵之间增加增速齿轮箱,这样可减少液偶的中间损失,使给泵系统效率最高。但由于工期及增速齿轮箱厂家供货周期的问题,最终用户保留了三台液力偶合器,在变频器控制运行时,液力偶合器勺管开度至100%输出,据现场反馈,在同等负荷下,没有拆除液偶的给水泵电流比拆除液偶的要大将近10A,所以瑞平电厂仍计划在检修时将剩余液偶拆除。

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