高压变频器在热电厂引风机的成功应用
,切换成功。
(6)工频切变频:切换前引风机风门开度40%,电机电流128a,变频器给定100%,2b#引风机风门投手动,炉膛压力0kpa,切换命令发出后,j3跳闸,j1合闸,延时2s后j2合闸经32s变频器完成启动到电机转速完全恢复,切换过程中炉膛压力最高为0.8kpa,切换成功。
(7)上述3次变频切工频,3次工频切变频,调试结果均取得成功,可以保证切换过程中引风机连续运行,锅炉压力波动在允许范围内。但应指出以上是在锅炉未投煤,负荷100t/h的工况下的试验数据,若在锅炉满负荷410t/h运行工况下,工/变频的在线相互切换需经实际验证。
5 改造后效能分析及经济性评价
2009年2月,2a引风机变频器投用后,经过三个月的连续运行,情况一直十分稳定,节电效果十分明显,分析如下:
(1)2a#引风机电机功率由原来830kw下降至400kw左右,2b#引风机电机负荷保持不变,扣除变频器室空调等耗电20kw,相对于变频改造前,该电机运行一天可节电:(830-400-20)×24=9840kw·h,每年(按运行330天算)可节约电能:9840×330天= 3247200 kw·h,按平均外购电价约0.72元/kw·h(含税)算,每年可节约电费233.8万元,完全达到了预期的节电效果。
(2)变频改造后,该厂供电标煤耗由360g/kw.h,下降了0.8g/kw·h,一方面提高了技术经济指标水平,另一方面按年发电5亿kw·h算,煤价按600元/t算,全年可节约用煤400t,节约燃料成本约24万元。
(3)按照单台变频器投资约250万元,不到一年即可收回全部投资。另一台cfb锅炉的1a引风机的变频改造将在2009年下半年cfb锅炉检修时进行。
6 结束语
通过以上分析,可以得出以下结论:
(1)风机经过变频改造后,节电效果十分明显,虽然一次投资大些,但一年的投资回收期足可以弥补一次投资大的不足。该热电厂1台引风机改造后,cfb锅炉另1台引风机的风门开度只有40%左右,另外,一次风机的风门开度为58%,二次风机的风门开度为43%,能耗依然严重,节电潜力很大,建议尽早投资改造为变频运行。
(2)本次引风机变频改造,满足了该热电厂为化工厂连续供热供电的要求,实现了在线工/变频互相切换功能,完全可以保证电厂锅炉连续正常运行,解决了电厂变频器无法在线从工频切回变频的难题,特别适用于长周期连续运行的热电厂。
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