基于电力网通信芯片的量产测试研究
而时钟模块的输出时钟为3.9MHz,并不是预期的2.5MHz。在重新确认时钟模块连接、程序配置后,时钟恢复正常,ADC测试程序通过调试。
2.2 DAC测试的采样问题
DAC程序调试初期,ATE数字序列产生正确,DAC输出132 kHz模拟信号,但HLFD模块一直未能成功采样,采样结果全部为0。
通过查看手册和与ADVANTEST的工程师沟通,发现有两个问题:
(1)ATE测试程序一般是顺序执行,程序中是Pattern产生在前、HLFD采样在后,所以当HLFD开始采样时,数字序列已经不再产生,DAC也不会有输出;
(2)HLFD模块需要的采样时间较长,因为HLFD模块的数据并不是直接采样得到,而是反复采样后,计算恢复得到。
针对这两个问题,对测试程序做出修改:程序中强制让HLFD模块与Pattern发送并行进行,并将Pattern文件重复发送4次,以确保HLFD模块能完成采样。
修改后,HLFD模块正确采样,DAC测试程序通过调试。
2.3 四同测程序调试中的时钟模块问题
在四同测时,当芯片1测试失败,则其余芯片2、3、4的ADC、DAC测试均无法通过。
原因分析:如果芯片1测试失败进行错误处理时,ATE会给机械手(Handler)信息将芯片1分类至故障芯片,并在后续的测试项目中不对芯片1给出电源或信号。对于ATE而言,时钟模块的控制信号线与芯片的数字是无区别的,所以在芯片1测试失败后,ATE断开对时钟模块的控制信号,则时钟模块工作异常并导致ADC、DAC测试故障。
此问题有两种解决方法:一是在程序中先测芯片2、3、4,再测芯片1。这样的问题是会把四同测的测试时间增加一倍,实际上成为了二同测。方法二是ATE上引出四组时钟模拟控制信号,与进行或,这样只要有芯片还在进行测试,该组控制信号就可实现对时钟模块的正确配置,且无需增加测试时间,只需在时钟模块上加一部分或门电路即可。
2.4 生产测试过程中DAC的采样问题
程序调试完成后正式投入使用,一直工作稳定,在测试到第三批芯片时,DAC测试项目出现大范围的测试不通过。现象是大部分芯片的SNR都略低于通过门限,现象稳定。
原因分析:考虑到前两批芯片(约20 000片)一直测试正常,且此次测试未通过的芯片都是处于临界不通过的状态,所以初步猜想可能是在HLFD采样时DUT尚未完全稳定工作。通过分析DAC测试程序,在pattern发生开始后HLFD立即开始采样,可能此批芯片的稳定时间与前两批有异,所以导致DAC测试失败。在HLFD模块采样前加入10 ms延时保证DUT稳定工作,重新测试,故障问题解决。
3 测试成本压缩
成本的因素从头至尾影响着测试的开发。在制定测试方案时就考虑到测试成本的降低,当CP测试良率很高,以至于CP测试费用大于失效芯片的封装费用时,即可考虑取消CP测试,但在量产初期CP测试还起到给予晶圆厂信息反馈的目的。从芯片应用的反馈发现USER_ADC和USER _DAC几乎从未被使用,所以经过与系统集成商的沟通,在FT测试中取消了对USER_ADC和USER_DAC的测试,以降低测试成本。
进一步降低测试成本的方法还有对SCAN的测试故障结果进行分类,如果pattern的某些部分从未出错,在不影响测试结果的条件下,可考虑将部分pattern取消。
4 结论
随着集成电路的发展,芯片特征尺寸的降低与复杂度的提高对测试方法学产生了巨大影响,同时高速、数模混合的趋势对高性能ATE的需求带来了成本压力。本文首先讨论了数模混合芯片的常用测试方法,然后实现了基于爱德万T6575的测试开发及调试,并最终保证了该电力网通信芯片的顺利量产。本测试程序已在南通富士通封测厂实际测试出厂芯片逾百万片,保证了芯片品质,达到了预期设计要求。
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