玉溪红塔烟草集团自动化物流系统
统为SYBASE;
一台高架库物流数据库服务器和一台生产线系统控制服务器,具有与厂级计算机管理系统联网能力。
自动化物流系统的先进性
自动化物流系统属国内烟草行业首次创造性引进,三位一体的物流方式在国际上也属最新设计,系统具有较高的自动化程度及较好的使用效果。
1.玉溪自动化物流系统具有较高的自动化程度
系统较高的自动化程度给车间用料、进料、存放及外运、发货带来了极大的便利。100种左右的各种规格、牌号的辅料,只要按标准装盘后输入进料,各种辅料就会自动存放在辅料高架库中(品种数量均随时准确自动记录),当机台操作人员按钮发出需要料的指令时,各种料就会在主计算机的调度下由高架库堆垛机自动取出,交由滚链式输送机送至发料口。在发料口自走小车自动取下辅料后送给相应的需要辅料的机台。
车间内各机台生产的卷烟成品烟箱,当在托盘上堆码好后被自走小车自动搬运输送进入到成品库中,计算机准确地记录下库存的牌号及数量。物流线即承担辅料的输出发放,又承担成品的入库储存工作,实现了卷包生产线物料搬运的全自动化。
2.较好的使用效果
玉溪物流系统经过半年的使用证明(每天运行21小时):此系统设计合理、运行可靠性高,系统具有操作简便,容易维护等特点。整个物流系统几乎接近于100%的有效工作,保证了卷烟车间的正常进行,取得较好的使用效果。
自动化物流系统有待于改进之处
1.AGV调度运行软件应优化
在生产线上,某些自走车在行驶路径中很明显有不合理现象,如有的自走车在入库口的站台处先送回一个空托盘,紧接着在下一个站台又取一个空托盘,这在操作过程中是一种浪费。如果进一步优化调度程度,上述现象应该是可以避免的。
现行AGV物流系统的故障检测功能和自适应能力相对较差,出现故障,例如有时自走车停滞,甚至出现几辆车压在一条线路上的情况,必须增强系统自我诊断功能,尽量减少、并且尽快处理类似故障。
2.主车间自走小车行走的地面应该有足够的强度
玉溪卷包主车间与原设计是花岗岩地面。在自走小车运行过程中发现:有的地板敷设不实在,下面有空松部位。一旦受压就易发生地板断裂现象,这样就经常致使修理地板,有的甚至影响自走小车正常运行。另外,花岗岩接头处的高低误差会使自走车行走产生颠簸现象,这也容易损坏地板或自走小车,所以,自走小车行走的路面应有足够的硬度及良好的连续平整性。
3.辅料专用混装点方式可改为混装好后入库的方式
车间内部分辅料的供给是由混装托盘供应,既一个托盘上混装3-6种不同崐种类的辅料,这是专用于单位时间内用量少的料(以减少车间辅料站台数量);而单位时间内用量多的料则采用一个托盘装一种辅料(不需要混装)。
原设计物流线时,专门设计了一个混装点,这样,标准入库的料(一个托盘装一种料)可随时按需要调出仓库,在专用混装点混装后再入库储存等待运至车间,这样考虑是防止一开始入库时造成入库地点混乱,所以,采用统一单一料装盘入库。在系统运行中,发现此混装点受到出料后再入库储存运行速度的影响,运行起来反而搭配混装速度较慢。而采用入库前一次搭配混装好进料还较为方便快捷。
4.链式输送机链条下的钢垫条应改为可更换式
韩国设计的链式输送机链条钢垫条为与机架一体式,一旦钢垫条磨损可随时更换,使用及维修较为方便。
结论
本文是国家863计划自动化领域智能机器人主题子课题“智能机器人在烟草行业中的应用前景研究”的研究内容之一,通过对玉溪卷烟厂引入的韩国三星自动化物流系统进行系统分析,研究了自动化物流。
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