微波EDA网,见证研发工程师的成长! 2025婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鍎夊鑸靛姇缁狙囧箹鐎涙ɑ灏ù婊呭亾娣囧﹪濡堕崟顓炲闂佸憡鐟ョ换姗€寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕磼閻愵剙鍔ゆ繛纭风節瀵鎮㈤崨濠勭Ф闂佸憡鎸嗛崨顔筋啅缂傚倸鍊烽懗鑸靛垔椤撱垹鍨傞柛顐f礀閽冪喖鏌曟繛鐐珕闁稿妫濋弻娑氫沪閸撗€妲堝銈呴獜閹凤拷04闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鈩冩珕闂佽姤锚椤︻喚绱旈弴銏♀拻濞达綀娅g敮娑㈡煕閺冣偓濞茬喖鐛弽顓ф晝闁靛牆娲g粭澶婎渻閵堝棛澧遍柛瀣仱閹繝濡烽埡鍌滃幗闂佸搫娲ㄩ崑娑㈠焵椤掆偓濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹15闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鈩冩珖闂侀€炲苯澧扮紒顕嗙到铻栧ù锝堟椤旀洟姊洪悷鎵憼闁荤喆鍎甸幃姗€鍩¢崘顏嗭紲闂佺粯鐟㈤崑鎾绘煕閵娿儳鍩g€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕鐏炲墽鐓瑙勬礀閳规垿顢欑紒鎾剁窗闂佸憡顭嗛崘锝嗙€洪悗骞垮劚濞茬娀宕戦幘鑸靛枂闁告洦鍓涢敍娑㈡⒑閸涘⿴娈曞┑鐐诧躬閹即顢氶埀顒€鐣烽崼鏇ㄦ晢濠㈣泛顑嗗▍灞解攽閻樺灚鏆╁┑顔芥尦楠炲﹥寰勯幇顒傦紱闂佽宕橀褔鏌ㄩ妶鍡曠箚闁靛牆瀚崗宀勬煕濞嗗繑顥㈡慨濠呮缁辨帒螣閼姐値妲梻浣呵归敃銈咃耿闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣濞嗗繒浠鹃梺绋款儍閸婃繈寮婚弴鐔虹鐟滃秹宕锔藉€跺┑鐘叉处閳锋垿鏌熺粙鎸庢崳缂佺姵鎸婚妵鍕晜鐠囪尙浠紓渚囧枛椤兘銆佸☉銏″€烽悗鐢登瑰鎶芥⒒娴h櫣甯涙繛鍙夌墵瀹曟劙宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷
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CAN总线多轴系统在丝网商标印刷机上的应用

时间:02-10 来源:互联网 点击:
丝网印花机是一种在一块材料上整齐有序地印制多种色彩、标签、字符等标示符的设备。能印刷材料相当广泛,比如丝带、胶带、胶贴、橡筋带、棉带、人字带、布带和织边带等等外,还包括人造皮革和胶料。其中轮转式印刷机系列还可以印制成衣、鞋帽、玩具及各种带类的商标。目前国内多色印花机基本上采用的多plc控制方案,系统由一个主plc协调整体系统工作,每个工位配置(一个工位印制一种花色)一个小plc,该plc的作用主要是协调该色位的两个电机之间的动作,一个动作是由步进电机带动色标电眼去检测误差;另一个动作是刮刀伺服电机补偿色标电源检测到的误差并带动印刷设备开始印刷工作。图1是其中一个工位的部件指示图。

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系统要求

  丝网印花机是一个由印花工位、烘干工位、拖膜工位、收料工位组成的系统,其中印花工位最为重要,如何保证每一个印花工位所印制的花色能够准备无误地套在前一个色上是控制系统必须实现的功能之一。印花工位1(第一道工位)处于整条生产线的最前端,在这个工位上印制第一到花色,在该工位印制第一到花色后,后面的几个工位在印制前要确保所印制花色的位置与第一到花色位置成一定位置关系,否则就会出现错位的现象。因第一个工位处于系统最前面,所以无需要进行误差检测。印花工位2/3/4/5/6/7/8(第2/3/4/5/6/7/8道工位)处于整条生产线的后端,在这几个工位上印花前,必需确保所印制花色的位置与第一到花色的位置成一定位置关系,否则就会出现印花错位的现象;因此在这几个工位上有一个专门的色标检测电眼,通过电眼来检测前一到工位所印花色的位置,从而调整本到工位应该印制的位置,进而起到校准的作用。

方案设计

以前方案介绍

  图2为以前的系统方案构架,整套系统中plc之间采用485的通讯方式,主站plc通过485来协调下面各个工位plc之间的动作并交换各种数据,交换的数据包括报警信息、印制长度等,整套系统中所使用的plc根据工位的增加而增加。

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方案特点:

  通讯速度慢、响应不及时:采用485通讯方式,由于目前设备较长(8色机长度达到40m),要赢得稳定的通讯,必须使用较低的通讯速率,因此整套系统响应比较慢;

  编程量大:系统中采用了多台plc,而plc之间的数据交换必须通过编程来完成,每个plc均要进行独立的编程操作,因此给编程、维护造成了大量的工作量;

印刷速度慢、效率低:一个工作流程中各个工位与主plc间交换数据的次数多,系统在交换数据上花费了太多时间,造成了系统效率低下,印刷速度提不上去;

  升级能力不足:由于系统的印花数跟控制器有关,如果想增加新的花色还需要购买新的控制器和相关附件,因此增加了系统的改造成本;同时系统使用的主plc也属于小型plc,如果新增工位,必然会对系统的整体性能产生较大影响,因此不利于系统的升级换代;

  系统成本高:每一个工位使用单独的plc进行控制,增加了系统成本;

  接线众多,距离长,抗干扰能力差:系列中每个印花工位都有汽缸,而这些汽缸都是统一由主plc控制,系统从生产线的头段到最后一个汽缸之间的距离很长,导致系统接线距离长,同时成本高,而且布线不便,故障检查繁琐等等问题;

现在采用方案

  图3为canopen总线解决方案,该方案是当前工业领域非常流行的总线解决方案,所有的硬件设备均连接到can总线上,设备间的数据交换通过总线来完成,由于具有很高的数据传输率,因此系统具有很高的实时性和很强的数据处理能力。主plc与各个工位之间的通讯全部采用总线,交换的数据可以更多,速度也更快,系统中印花工位的增加对控制器没有任何成本影响,而且对整个系统的性能影响也甚小!

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方案简介

  附表为系统配置表。

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  每个工位的操作面板

  如图4所示的工位操作面板,其中:

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  印刷左移:控制伺服电机带动印刷臂左移

  印刷右移:控制伺服电机带动印刷臂右移

  追色左移:控制色标电机带动色标左移

  追色右移:控制色标电机带动色标右移

  这4个按钮开关信号均直接接入ed伺服驱动器,通过在伺服驱动器内部对这4个输入信号进行编程,即可实现对伺服电机的控制,不需plc在发送任何信号,为plc节省了资源。另外ed系列伺服驱动器可以通过数字输入接口进行位置、速度、扭矩控制的功能:最多可以存储256段包含位置、速度、加速度等控制指令的运动控制程序,可通过多达8个的数字输入信号选择执行不同的运动控制程序,另外ed系列伺服还具有两个可编程设定的数字输出反馈信号,可以通过这两个信号去控制汽缸等外部装置。

印花工位控制

印花工位的控制是整个控制系统的核心,分为色标电机控制和刮刀电机控制两部分,控

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