DIY四轴飞行器制作过程(土豪路过,遍地黄金)
本人是航模菜鸟,大概是去年11月份,迷上了四轴飞行器,经常上MK的网站看飞行录相,四轴飞行起来稳定性真好,简直是酷毙了。最终没能抵制住诱惑,冲动之下决定自已也做个来玩玩。从网上收集资料,一切从0起步。经历了几个月的走走停停,现在已陆续完成了无刷电调、四轴机架、遥控器多通道改造、IMU模块、飞控板设计制作。现小有成果,公布出来和大家交流交流,以资进步
由于水平所限,本人只熟悉和使用51架构的MCU,系统的所有模块都是架构在C8051F的基础上。但四轴所涉及的原理、控制理论都是一样的原理,希望各位同好网友不吝赐教,多多指导,谢谢!
1.从旧货摊买的两个硬盘

2.费了九牛二虎之力,最后改造一个拆手机用的起子,搞定

下面接着来。机架打算用现有的电直尾管和管座配上硬盘片构成,电机用新西达2212 KV930,两正两反的桨用口碑不错的德国EPP1045 。
3.固定电直尾管的座子,好贵呀.

4.和到手的电机、尾管合张照

5.外加工的4个电机安装座

6.机体主要部分完成

7.加工机架的得力工具,桌面微型台钻

8.EPP1045

9.一正一反

为提高发帖效率,制作过程从略,一切用图片说话
10.和市场上3块钱一个的正桨对比

11.用电机原配的桨保护器固定两叶桨

12.焊上香蕉头,感觉重量不小,拆除前留个影

13.电机安装固定方式

14.机架整体结构

15.平视角度,很有型吧

16.整机完成效果图

好了,机架完成了。接下来是遥控器的改造时间 , 买了个又便宜又大块的FT06-C, 准备先把6通改到8通,增加两个比例通道,并且配上LCD液晶屏,用来显示控的相关参数。控的高频头还留用,PPM编码板整个换掉它。
17.准备拿来折腾的天地飞6C控

18.FT06-C内部结构

19.在这个位置加个LCD屏

20.打回来的样板,这样做省¥¥

21.为裁板专门买的勾刀

22.花了一个多小时时间,搞定!

23.拆掉FT06-C控的原装PPM板

24.比下位置,很正点

25.FT06-C的这个位置,刚好能放进一个5110屏

26.液晶屏的PCB板

27.预期效果

28.PPM控制板焊接完工

29.看背面。底部电源走线,被工厂做板时移错了位置

30.新到手的5110LCD屏

31.布线时未注意,搞反了液晶的方向

32.液晶屏点亮成功

33.效果怎样

34.安装右边电位器

35.右边

36.安装左边电位器

37.左边

38.液晶、电位器的连线

39.增加的两个电位器

40.旋钮安装好的样子

41.增加的电位器旋钮高度

42.工程模式,校准摇杆中立点

43.工作时,显示前6个通道的PPM有效值

44.从接收机输出测得的8通道PPM波形

45.在G3.5中试飞测试

再来个控的最新图片,通道数到目前为止还是够用就好,没去动它。根据PPM的信号格式,最多是可以做到12个通道的,一般的应用也不需要这么多,等确定需要的时候,再说吧,控的改造先到这里了。
46.控的最新效果

这里再来一段小插曲,活跃下气氛 。前面发的机架,在制作过程中没有详细拍下图片,现在补上 ,发个我制作的第二套机架的详细图片,让大家看得更爽一点。01.买到两块旧硬盘
03.IBM 40G
04.看背面
材料基本都是采用现成的电直配件,电机的固定座得另外加工,这是在机加工店铺做回来的铝圆片,直径35mm 厚度2.5mm。只钻了电机固定的孔,要想固定到尾管上还得自已加工一下,钻出尾管夹的螺丝孔来。这些工作要靠我的得力助手-------桌面微型台钻来完成了:05.外加工的电机固定片,自已加工尾管夹螺丝孔
06.把机架上已加工好的拆下来,做模本
07.在一面贴上强力双面胶
08.和待加工的圆片重叠在一起
09.保证完全重合
10.钻出5.0mm的孔
11.再用6.2mm的钻头做一下孔的沉头效果,去除孔边缘的棱角
12.电机穿线孔完成
13.开始钻尾管夹螺丝孔
14.全部完成
15.背面
好了,电机固定片做完。下面该加工硬盘片了,用已做好的机架上硬盘片做模具,把盘片用双面胶粘在一起尽量重合,然后用台钻开螺孔。这次买硬盘时没注意,买到了传说中的IBM玻璃盘 ,表面看起来和铝盘片一样,钻孔时才发现不对劲,压下钻头时居然钻不下去,一使劲,盘片碎了,拿起来一看:玻璃盘 ,My god!16.加工硬盘片时,出现了意外。竟然买到了传说中的IBM玻璃盘
17.碎掉一大块。算了,先放一边
18.早上刚到的电直配件
19.电机固定座安装完成的样子
20.旁边的是450电直脚架
21.电机固定座正面
22.近点看看
23.觉得不过瘾的话,再来个侧面
24.背面尾管夹的固定情况
25.换个角度
26.用另一机架上的硬盘片装上,看看效果先
27.用原机架的硬盘片把新机架装起来,看下效果先
28.四轴的“机头”
29
30.
31.仰视
32.俯视。整体工作已完成,现在只差硬盘片了
没办法还得去一次电子市场。又买回两块旧硬盘,不管三七二十一赶快拆开看看,松了口气,这回是铝盘片。33.中午火速赶到华强北,买回3个硬盘
34.几乎8、9成新,看成色还能用,都是40G
35.不管三七二十一,拆开看看再说
36.都是单体盘片的
37.盘片拆出来了,这回的是铝盘
38.做废的IBM玻璃盘
39.开工
40.贴上双面胶
41.把盘片重叠放好42.再放第二张盘片
43.加工好的成品
44.钻孔边缘都做了沉头处理
推荐一个51单片机做的四轴飞行器,目前正在众筹,价格很低哇http://z.elecfans.com/21.html 适合入门
45.尾管按长度裁好,开出定位孔
46.组装完成

新机架完工了,摆几个pose来show show
47.这次买的脚架有点长,看起来很般配而且是银色

48..JPG

49..JPG

50..JPG

51..JPG

52..JPG

53.机架翼展610mm,电机轴-轴距580mm左右。

54.看肚皮.JPG

55.JPG

56..JPG

57.太有成就感了^_^

到此为止,新机架制作跑题完毕。
要想用遥控来操控四轴飞行器,接收机还得进行下改造,引出接收机内的PPM综合信号,方便四轴的飞控板进行通道采集。接收机的原通道输出口留着不用。我是把PPM综合信号从第6通道插口上引出的,这样用条舵机延长线插到第6通道上就行了,很方便。/*****************************************************************///
1.6通道接收机
3.接收板正面
4.背面,用的 31136G
5.天线输入端的加感线圈(小电感),可减短天线的长度
6.插针边是6通道PWM的输出隔离电阻,PPM信号在逻辑转换芯片VHC164的1、2两脚
7.PPM信号从接收机第6通道引出,把输出隔离电阻焊起来
8.焊接完成。为安全起见烙铁断电焊接
9.换个角度
10.拿万用表测已连通
11.跟随我多年的老功臣:4位半DT930F+
到这里为止,四轴飞行器的机架和遥控相关图片已贴完了,马马虎虎做了一点图片解说。机械结构对各位在座坛友达人来说,很容易看懂,我也就不多费口舌了 。 眼下四轴飞行器机架和外围相关设备改造已大功告成,接下来到四轴的灵魂部分---飞控+电调了。为什么电调也算是四轴的灵魂部分呢?因为四轴要用的电调,还是有所不同的。各看官稍安勿躁,且听我慢慢道来。 先说飞控的核心组成和大概原理,四轴飞行器相对于常规航模来说,最最复杂的就是电子部分了。之所以能飞行得很稳定,全拜电子控制部分的功劳。在常规固定翼飞机上,陀螺仪并非常用器件,在相对操控难度大点的直机上,如果不做自动稳定系统,也只是锁尾才用到陀螺仪。四轴飞行器与其不同的地方是必须配备陀螺仪,这是最基本要求,不然无法飞行,更谈不上飞稳了。不但要有,还得是3轴向(X、Y、Z)都得有,这是四轴飞行器的机械结构、动力组成特性决定的。在此基础上再辅以3轴加速度传感器,这6个自由度,就组成了飞行姿态稳定的基本部分,也是关键核心部分---惯性导航模块,简称IMU。飞行中的姿态感测全靠这个IMU了,可见它是整架模型的核心部件。 再说说电调,四轴飞行器有四个桨(纯属费话:em15: ),两两相对呈十字交叉结构,在桨的转向上分正转和反转,这样可抵消模型自身的旋转。每个桨的直径很小,通常是10寸左右。四个桨转动时的离心力是分散的。不象直机的桨,只有一个能产生集中的离心力形成陀螺性质的惯性离心力,保持机身不容易很快的侧翻掉。所以通常用到的舵机控制信号更新频率很低。四轴为了能够快速反应,以应对姿态变化引起的飘移,需要高反应速度的电调,常规PPM电调的更新速度只有50Hz左右,满足不了这种控制所需要的速度,且PPM电调MCU内置PID稳速控制,能对常规航模提供顺滑的转速变化特性,用在四轴上就不合适了,四轴需要的是快速反应的电机转速变化。用高速专用电调,IIC总线接口传送控制信号,可达到每秒几百上千次的电机转速变化,在四轴飞行时,姿态时刻能够保持稳定。即使受到外力突然冲击,依旧安然无恙。 我是个行动派+实干派,文字描述能力欠佳,读书时的那点写作文的“天份”,早就还给老师了。还是用图片说话吧,这样来得直接点。 接下来是IIC高速电调,这个也是自已通过测试、不断完善才制作成功的。以前在另一个帖子有发过,一时找不到了。四轴飞行器的整机重量+3S锂聚电池通常在800g上下,悬停总电流最大不超过12A,分摊到每个电调上也就3~4A电流,考虑到可能出现的机身姿态大动态变化的情况,单个电调能提供25A的峰值电流已足够了。所以我做的电调只用了6个MOS管,测试过整机持续电流20A 工作20分钟,电调工作良好,这样的表现完全够四轴用了。再大的电流没条件测试了,我的直流电源只能提供到20A。 先贴几张实验时的电调板子图片。* 电调测试板,新西达2212A电机,KV930
* 全部使用N-MOS,TO-220封装
* 测试用的15V20A直流电源
下面来真的了 ,打板子做的电调,用上了电调常用的高频电解电容,以前没接触过这些东西,不晓得还有高频电容这回事 电调板子上有条飞线,是用来测试的,正常使用中需拆除。 1.电调板焊完正面
2.电调板反面
3.持续电流可达14A以上
4.电调板焊完正面
5.电调板反面
6.电调PCB,四块一套
飞控板也已完工,该上上图片了。飞控板的核心就是IMU惯导模块,先贴IMU的吧。IMU由三轴陀螺仪和三轴加速度计协同组成,是整个飞控板乃至整架模型的核心,有了它才算具备飞行稳定的先天条件。为了飞行性能的提升和提高飞控实现的成功率,陀螺仪选用了MEMS工艺的LISY300AL,300度/秒感测量程,工作电压3V3,和飞控的CPU工作电压一致,用ADC采集陀螺仪的输出信号。加速度计是IIC接口的LIS3LV02DQ,每个感测轴都可设置轴滚动触发功能,用来感测飞行器姿态滚转,在飞行失控时可触发降落伞装置,使飞行器安全着陆。此功能做为备选项,暂放一边不管它,先从最简单的功能做起。限于个人能力,功能不急着搞得太多,以免目标太高对自已失去信心。7.IMU模块PCB尺寸
8.IMU模块组装好的样子
9.这边是加速计
因选型的ST陀螺仪当时市场上没现货,找到一家代货公司直接从ST原厂买进,价格很贵。在抱着无限耐心中等待了漫长的两个星期后,总算是拿到了。10.ST陀螺仪芯片
11.LISY300AL
12.MEMS单轴陀螺仪
13.LGA28封装
14.3轴陀螺仪,模拟轴出
15.3轴加速计,使用IIC接口
全部完工的飞控板。 板上接口共计有4路电调、1路PPM输入、2路UART通信串口,可接数传电台、GPS。另有一路可控的11V输出,用来接高亮LED发光条做夜航灯用。 蜂鸣器做操作必要的提示音用,电池低电时可通过发音提醒操作者需要着陆更换电池了。16. 飞控板完成效果图

17. 飞控板背面。4路电调通信接口,2路UART,1路PWM
找朋友帮忙做的上位机,调试姿态使用。
18. 3轴陀螺+3轴加速计上位机

19. 飞控使用串口和上位机通信

20. 陀螺、加速计姿态

到此做四轴飞行器的必备之硬件条件、工具等前期工作已全部准备完毕。剩下的就是飞控软件的编写调试了,这注定是个痛苦+辛苦+漫长+繁琐+N次不规则循环的过程,希望千万别是死循环。当然,更期待的是成功一瞬间那种无可名状的激动心情。为了成功,加油了!也请各位在座的坛友,多多支持!多多鼓励!好让我感受到,偶不素一个人在战斗。
前不久对机架和电调的位置进行了调整,把4个电调全放进了硬盘中心架的夹层里去了。以前放在外面是怕调试中万一烧了MOS管,方便更换的。试验了几个月,MOS管安然无恙。放入中心架里会美观很多。 4个电机的线全部从尾管中穿过
电池挂在中心架下面,用弹力带和魔术贴固定
另加了四个弹性脚架,防止过分摔机
传个图上来吧,很多人搞不明白四轴飞行器如何能旋转飞行。要注意的是,4个桨分两组,一组正桨,一组反桨,两组桨出现转速差,那么动平衡就没了,飞行器对外呈现整体旋转力,根据正、反桨的转速不同,实现左旋右旋。
前几天傍晚在小区篮球场飞四轴,当时有2级左右的风,在飞第二块电池时没控制好高度,在做了个连续旋转平飞的动作后,四轴被风吹得飘远了,眼看着要撞上楼房了,一时情急乱了手脚,没控制好。四轴撞上房子后从4层楼的高度直接掉下来,摔到了水泥地面上,机架摔损严重。所幸的是飞控板、电调、电机、电池都没受伤。这两天又重新制作了一款更轻的机架,模仿MK的结构。感觉这样简单的才实用,用电直配件做出的机架,看着漂亮,但造价太贵了。摔坏的机架,过两天再看下能否修复。 02.碳纤四轴飞行器
03.别看错了,是两个
04.中心架用尼龙螺丝固定
05.换个角度
06.这里要装电池,螺丝反过来装
07.机架的净重
08.两个一起的重量
09.新买的XXD2212电机
10.装上电机后的重量
11.新焊的电调板
12.新焊的电调板
13.装上电调和飞控板
14.飞控板
15.装完了,上电看看效果
16.来个近距离的
新机架电路部分彻底完工了,剩下脚架暂时没想到好方法,没有做上去。今晚在室内试飞,看看新机架有无稳定性问题。首飞2分钟后,降落重新标定陀螺仪中立点,再次飞行中,一时大意撞上了凳子,小炸一下,洗衣粉袋子惨遭破皮。 后在室外进行了Z轴连续旋转平飞测试,效果比之前有大幅进步,摇杆操控手感灵敏,四轴反应动作麻利,抗风能力也有明显提高。悬停表现还不太满意,遥控无操作情况下最长能保持5、6秒不漂移,得继续努力。由于相机SD卡坏掉,无法拍下飞行过程。 本人的操作水平略有提高在室内测试偏航感度效果很满意,房间太小,连续快速水平旋转的动作没做测试。新代码里加入了上电无遥控信号告警、飞行中遥控信号丢失时告警、飞机回到水平姿态执行自动降落动作,这个功能需要在室外测试。测试拍的视频用软件编辑后转RM,出来的图象惨不忍睹,试了N种方法和格式,在网上下了好几款视频后期编辑软件,要么不好用,要么转出来的图象一塌糊涂。一直拖到今天,才算弄得象点样子。把我的全金属机架又装起来了,单向碳纤容易裂,编织的太贵,并且没有方形的,还是铝管来得实在!
有刷电机版四旋翼飞行器,用商品飞行器改装实现,飞行稳定,手可以轻松脱控。泡沫的东东,玩起来很有安全感 ,况且还有桨保护圈。有刷电机+减速组,效率相当不错,一块满电的 3S 1500mA 电池可以持续飞行18分钟。放个有刷的出来给大家换换感觉。 改装完成的有刷电机版四旋翼飞行器
看侧面
有刷电机和减速组
到室外试飞
厉害,渣渣无限敬仰
厉害期待更新
期待更新~~!
实在很期待啊 很棒啊
谢谢小编分享了
土豪就是不一样啊,什么都可以自己搞了。牛!
反正我是高不来啊!
期待土豪继续更新
土豪就是土豪,光是材料都不知花多少钱了~
感觉很厉害的样子,围观!
厉害 值得学习
装备真的不错 厉害
不错,值得学习!
默默的飘过!
