运用TI的LM3447的7W可调光LED球泡灯Demo设计
看到TI新推出的LM3447调光方案,正好籍着这次的设计大赛,设计一款7W的可调光球泡。
暂定规格如下:
1,输入230VAC±10%,频率50~60Hz。
2,输入功率7W,考虑到80%的效率,输出功率5.6W。
3,兼容前切和后切调光。
4,输入输出隔离。
开始时间:等收到TI的样品开始
由于是DIY Demo,不想与公司的产品有任何冲突,所以希望有朋友能友情提供变压器的样品,灯的外壳以及LED。
在整个Demo期间,我会实时更新项目的进展,包括原理图,PCB,以及调试遇到的问题和心得,大家有什么意见也可以及时给我参考。
支持的同学请举手!
如果有卖元器件的朋友可以支持我元器件,当然我不会忘记的。
今天收到了TI的样品,思前想后,为了提高电源的效率,将原来的隔离式改为非隔离的buckboost.
原理图见附件!
做等楼主的神设计
经过半个月断断续续的layout工作,PCB Layout终于完成了。
下面这个是底层的图
貌似人气不够旺呀!
再上个变压器的文件!
试试把图直接贴上来
楼主, 完成后请上传一下各项测试参数。谢谢!!
测量参数肯定是必须的,毕竟需要对TI的这个芯片进行评估。
今天终于收到了PCB,等周一拍照上传给大家看看。
现在就等变压器了!找朋友做了变压器居然被快递弄丢了,哪位朋友还能赞助我变压器的呀?
PCB终于回来了,有图为证!
变压器包在我身上,兄弟,要不要含浸,我QQ在我的资料里有公开
哈哈,楼上兄弟有心了!
我先谢过了!
变压器要浸漆,不然调光的时候容易有噪声。
我的联系方式私底下给你,哈哈。
公司不能上QQ,我已经发邮件给你你的邮箱了。请查收一下!
变压器的规格书就是我帖子里面上传的那个。
方案,PCB齐全了,速度出产品吧,期待楼主实测数据效果
恩,这个是必须的。
今天晚上就开始焊接元器件。同学们期待我的更新吧~
双层板么?能不能分享PCB文件啊
双层板,原文件和BOM等我调试好了再共享出来。因为可能在调试的过程中,有的地方需要更改。
想问一下,输入是220V交流电能吧,不隔离的话是不是存在不安全因素啊。
元器件没问题,.高PF值.会有点闪
看了下你的变压器设计,用夹绕的话,效果会好一些。两个绕组的线径也不用一样,刚好绕满最好
纹波太大了,是不是板子的问题啊
隔离是采用什么方法啊,变压器隔离还是什么
楼主现在进行到什么程度?
请教一下,你们怎么去验证,调光的时候闪不闪啊?
装上灯,带上各种调光器,测试下就知道了
安全因数不用担心,只要灯的结构上,比如说外壳上做成绝缘的就行了。比如外壳用导热塑料,或者外壳用那种塑料包裹金属的,就行了。
夹绕有夹绕的优势,但是变压器的工艺成本会高一点。由于是两个绕组,所以我先尝试不用夹绕的方式。
纹波大要看是高频纹波,还是低频纹波,高频纹波可以通过增加变压器电感的电感量来减小,低频纹波的话,主要是靠增加输出的电解电容的容量来解决。
如果是隔离的话,肯定是采用变压器的方式。
现在在焊接板子了,同时坐等贴子里的金兄友情提供的变压器样品
三种比较简单的方式
1,直接用眼睛判断,不过最好是拿个东西罩住,免得伤眼睛。
2,有电流探头的同学可以直接用电流探头看输出的电流波形,将示波器的时间轴打长一点,用滚动模式看。
3,还有一个办法就是用光传感器做一个小的盒子,把光信号转换成电信号,接到示波器上看。
楼主你的变压器参数怎么设计的啊,给我个软件行吗
非隔离的buckboost?
这个是什么模式?
两绕组怎么夹?
那位仁兄有ti的变压器设计软件,能给我一个吗,邮箱695958522@qq.com。或者帮我设议一下也可以,LM3447输入220v,输出30-35v,电流300ma,10w
请问输入输出隔离采用哪种方案,效果怎么样?
jimmy jiang 您这个测试方法还有点意思哈。
我一般都是直接盯着看的。NND这么多年视力下降好多。
今天收到了变压器的样品了,感谢贴子里的jintao jin兄弟的友情支持。
另外, 我看到帖子里有朋友在问变压器的设计,我用的是TI官网上的那个,这里也分享给大家。
实际上,我们公司在做整灯的调光测试的时候,就是用我前面提到的黑盒子的方式。
buckboost就是不隔离的反激,兄弟可以找一下有关开关电源基本拓补的资料了解一下。
这里回另外一位同学的帖子,关于夹层绕法,也就是我们常说的三明治绕法。
一般的做法是将初级分成两部分绕,将次级绕组加在中间。就像肯德基的香辣鸡腿堡一样,初级绕组分成两部分,就像上面和下面的那两层面包,次级绕组就是中间的那层鸡腿肉。这样做的目的是增加初次级间的耦合系数,减小漏感。
前切和后切调光有什么不同,可以说说原理吗?
看会不会闪,直接在灯具的发光正上方上拿张白纸看,要是会闪,很容易就看出来了;
这段时间公司项目比较忙,所以搁置了几天。
今天继续更新,上焊接好的图。晚上回家再调试!
我只能大概给你讲一下他们的区别,详细的东西可以上百度。
顾名思义,所谓前切就是把正弦波的上升沿波形切掉,后切就是把下降沿波形切掉。
前切和后切的最大区别在于dimmer的供电,前切一般都是利用RC的充电时间来产生需要切的相位角,通过触发管去控制可控硅,这样的dimmer基本上不用辅助供电系统。而后切一般用的是MOS管,由于需要在下降沿切掉波形,所以需要一套特别的供电系统。
后切dimmer一般都比前切贵很多,另外后切由于可以受控于dimmer的控制线路,所以后切的波形比前切好很多。
不错,期待楼主的测试报告啊
楼主说的很专业...前切和后切...
楼主很是给力啊,强势围观中~
PCB布局挺漂亮的,测试结果有了吗?
测试下来现在还有一些问题。
现在的问题是上电之后灯一闪一闪的,检查下来现在电流取样信号的上升沿,也就是MOS开通瞬间有很大的干扰,导致芯片进入OCP保护,这个和layout有很大的关联。由于参考TI的典型电路,直接将电流取样信号加到芯片的sense脚,所以没有办法在外部做滤波处理。
晚上回去打算割线外加一个RC,看能否解决这个问题。
发现一个问题,就是TI的电源芯片对电流取样信号的要求很高,一旦外部有一些干扰,很容易被检测到。
普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的市电。LED是2~3伏的低电压驱动,所以LED灯的驱动简单来说就是一个降压的变换电路?
能怒能发点资料啊?
期待继续更新